Последние новости

15.03.2024
Владивостокская ТЭЦ – 2 введен в работу турбоагрегат № 1

01.03.2024
Введен в работу энергоблок №8 Приморской ГРЭС

26.12.2023
Завершена реализация проекта по строительству водогрейного котла №3 на Юго-Западной ТЭЦ в городе Санкт-Петербург

06.12.2023
Испытания ПЭН-2А Энергоблока №2 Нерюнгринской ГРЭС

25.09.2023
Торжественный пуск после модернизации турбоагрегата №6 Автовской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» в г. Санкт-Петербурге

20.02.2023
АО "Сибтехэнерго" получило отзыв о своей работе на Маяковской ТЭС

20.02.2023
АО "Сибтехэнерго" получило отзыв о выполнении комплекса работ по разработке рабочей документации на возведение "Противопожарной перегородки в главном корпусе производственных цехов в осях П-Н/16-19" ООО "НЭРЗ"

21.12.2022
С Новым 2023 годом!

21.10.2022
На Сахалинской ГРЭС-2 после завершения ремонтно-восстановительных работ и проведения испытаний введен в работу энергоблок №2

24.05.2022
Орган добровольной сертификации АО «Сибтехэнерго» допущен к проведению добровольной сертификации газотурбинных установок

Все новости

Водно-химический отдел

Специалисты водно-химического отдела (ВХО) в части водно-химического оборудования в 2001-2006 г.г. осуществляли деятельность по следующим направлениям:

  • технические решения по реконструкции и модернизации технологических схем водоподготовительных установок различного назначения;
  • эксплуатационные химические очистки паровых и водогрейных котлов;
  • режимные испытания оборудования, технологических схем водоподготовительных установок;
  • пуск, наладка водно-химических режимов, тепло-химические испытания барабанных котлов;

Химическая лаборатория (структурная единица ВХО) осуществляла:

  • контроль качества внутристанционных вод при проведении испытаний и наладочных работ на оборудовании энергопредприятий;
  • исследование топлива и продуктов его сгорания;
  • анализ отложений внутренних поверхностей нагрева;
  • испытания ионообменных материалов;

Технические решения по реконструкции и модернизации технологической схемы водоподготовительной установки

2001 г.

  • Наладка режима работы предочистки на ВПУ цеха №6 Ачинского НПЗ Восточной Нефтяной Компании. Выдано техническое решение на автоматизацию процесса известкования и в последующем успешно внедрено.

2005 г.

  • Обследование состояния ВПУ и хеламинного водно-химического режима Согринской ТЭЦ г. Усть-Каменогорска республики Казахстан.
  • Обследованию водоподготовительной установки Иркутской ТЭЦ-11 с целью оптимизации технологической схемы и снижения эксплуатационных затрат.

Подготовка и проведение химических очисток прямоточных, барабанных и водогрейных котлов, а также вспомогательного теплосилового оборудования.

2001 г.

  • Новосибирский оловокомбинат. На ЭГУ НОК была произведена предпусковая химочистка котла-утилизатора Синтроном "Б".

2004 г.

  • Проведена эксплуатационная химическая промывка внутренних поверхностей нагрева водогрейного котла в п. Емельяново Новосибирской области по договору с ЗАО "НПП-ЭНЕРГИЯ".
  • Проведена эксплуатационная химическая промывка внутренних поверхностей нагрева парового котла типа КЕ-25/14 ст.№6 Горновского завода спецжелезобетона Новосибирской области филиала ОАО "Российские железные дороги".

2005 г.

  • Проведена эксплуатационная химическая промывка внутренних поверхностей нагрева котла типа БКЗ-320-140-Ф-2 ст.№13 и котла типа ТПЕ-430-140 ст.№15 АО "AES УКТЭЦ" г. Усть-Каменогорск, республика Казахстан, работающих на "хеламинном" ВХР.

2006 г.

  • Выданы замечания по устранению дефектов внутрибарабанных устройств котла К-50-14 ст.№1 ФГУП НЗИВ г. Новосибирск. Проведено щелочение котла.
  • Проведена эксплуатационная химическая промывка внутренних поверхностей нагрева парового котла типа КЕ-25/14 ст.№5 Горновского завода спецжелезобетона Новосибирской области филиала ОАО "Российские железные дороги".
  • Проведена кислотная промывка газопроводов и щелочение котла-утилизатора на ГТУ г. Уральск республика Казахстан.

Пуск, наладка, режимные испытания борудования, технологических схем водоподготовительных установок

2001 г.

  • Наладка режима работы предочистки на ВПУ цеха №6 Ачинского НПЗ Восточной Нефтяной Компании.
    Улучшена работа предочистки. Работа осветлителя переведена в гидратный режим. Определены оптимальные значения по дозированию коагулянта. Определена оптимальная величина рН осветленной воды. Определен оптимальный размер отсечки из осветлителя и режим продувки. Реконструирована дренажная система осветлителей, позволяющая заполнять осветлитель без разрыва шламоуплотнителя. Осуществлено повторное использование взрыхляющих вод после промывки механических фильтров и отработан режим возврата промывочных вод в осветлитель. Налажен режим взрыхления механических фильтров.
  • Наладка режима работы установки умягчения и конденсатоочистки на ВПУ цеха №6 Ачинского НПЗ ВНК. Улучшена работа установки умягчения и конденсатоочистки. Определены оптимальные расходы NaCl на регенерацию, снижены в 1,8 раза затраты соли на выработку 1 кубического метра химочищенной воды на действующей схеме и в 2,5-3 раза после выполнения наших рекомендаций. Улучшен режим взрыхления механических фильтров конденсатоочистки.

2003 г.

  • Пуско-наладочные работы по станции нейтрализации солесодержащих стоков ППК ЦЕХА №6 Ачинского НПЗ ВНК (Юкос). В результате пуско-наладочных работ подобраны режимы нейтрализации, при которых обеспечивается качество сбросных вод по величине рН в диапазоне 6,5-8,5.

2004 г.

  • Ачинский НПЗ ВНК (Юкос). Разработана инструкция по эксплуатации станции нейтрализации.
  • Пусконаладочные работы на осветлителе ЦНИИ-3 химцеха Гусинозерской ГРЭС. Проведены пуско-наладочные работы на осветлителе. При этом достигнуто нормативное качество обработанной воды.

2005 г.

  • Проведена режимная наладка ВПУ Горновского завода спецжелезобетона Новосибирской области филиала ОАО "Российские железные дороги". Разработана инструкция по эксплуатации ВПУ.

Наладка водно-химических режимов, теплохимические испытания барабанных котлов

2001 г.

  • Наладка водно-химического режима котлов БКЗ-75/39 ГМА цеха №6 Ачинского НПЗ ВНК Выявлены источники и причины загрязнения питательной воды, пара и конденсата. Сделан анализ эффективности водно-химического режима. Были проведены испытания при рекомендованном режиме. В период испытаний снижена углекислотная коррозии как конденсатопроводов, так и латунных теплообменников. При этом содержание железа в конденсате снизилась в 4,7 раза, меди в 5-20 раз. Рекомендовано спроектировать стационарную установку хранения и дозирования аммиака в питательный тракт паровых котлов БКЗ-75-39.
    Солесодержание питательной воды снижено в 1,4 раза и улучшено качество воды на впрыск. Реконструирована схема приготовления и дозирования трилона Б в соответствие с "Методическими указаниями по комплексонной обработке воды барабанных котлов давлением 3,9-9,8МПа РД 34.37.514-91. 1993 г". Приведены в соответствие с руководящими документами методики химконтроля.

2002 г

  • Новосибирский оловокомбинат. Проведены теплохимические испытания котла-утилизатора, установленного за газовой турбиной GT-7 ЭГУ НОК Определена зависимость качества пара, выдаваемого котлом-утилизатором, от различных режимов работы и установлены нормы качества котловой воды. Испытания показали высокую эффективность работы сепарационных устройств. По результатам теплохимических испытаний уменьшена величина непрерывной продувки, разработаны "Инструкция по водно-химическому режиму котла-утилизатора, установленного за газовой турбиной GT-7 ЭГУ НОК"; Инструкция по химконтролю при ведении водно-химического режима

2003 г.

  • Проведены теплохимические испытания котла БКЗ-420 на Северской ТЭЦ г. Томск. Выдана режимная карта работы котла.

2005 г.

  • Проведена наладка водно-химического режима паровых котлов КЕ-25/14, ДКВР 20/13 Горновского завода спецжелезобетона Новосибирской области филиала ОАО "Российские железные дороги".
    Разработана инструкция по ведению водно-химического режима паровых котлов.
  • Проведены теплохимические испытания котла среднего давления БМ-35Р ст. №2 на тепловой станции №1 ГУП "УЭВ СО РАН" г. Новосибирск.
    Устранены дефекты внутрибарабанных устройств.
  • Проведены теплохимические испытания котла ДКВР 20/13 ст. №1 на тепловой станции №2 ГУП "УЭВ СО РАН" г. Новосибирск.

2006 г

  • Проведены пусконаладочные работы по водно-химическому режиму котла-утилизатора по проекту фирмы "Tohoku Electric Power Co. Inc" в г. Уральске, республика Казахстан. Разработана инструкция по ведению ВХР.

Выполнение химических анализов

2001 г.

  • ТЭС "Джерада", Марокко; Гусино-Озерская ГРЭС; Новосибирская ТЭЦ-3; ЭС "Сковина", Польша; Барнаульская ТЭЦ-1.
    Выполнен технический и элементный состав угля и химический состав золы.
  • МУП "Энергия" г. Новосибирск, котельные - около 30 шт.
    Выполнен технический анализ угля.
  • Верхне-Тарское месторождение нефти.
    Выполнен технический и химический анализ нефти: температура вспышки в открытом тигле, температура вспышки в закрытом тигле, вода, теплота сгорания, сера (Sа), условная вязкость.

2002 г.

  • МУП "Энергия" г. Новосибирск.
    Технический анализ угля
  • Котельная объединения "Вега", ТЭЦ-1 Улан-Удэ, ТЭЦ-2 Улан-Удэ, ТЭЦ г. Северск, Бийская ТЭЦ-1, Гусино-Озерская ГРЭС, Иркутская ТЭЦ-6, Иркутская ТЭЦ-10, Усть-Илимская ТЭЦ.
    Выполнен технический и элементный состав угля и химический состав золы.
  • Определение химического состава отложений на внутренних поверхностях нагрева котла и удельной загрязненности труб котла для ТЭС Югославии.

2003 г.

  • Сибирская пивоваренная компания г. Новосибирск.
    Организация лаборатории на котельной СПК с обучением персонала, организация химического контроля при проведении предпусковой химической очистки котлов и наладке ВХР.
    Проведен качественный анализ отложений на внутренних поверхностях нагрева.
  • МУП "Энергия", ТЭЦ г. Тайга, котельная пос. Горный, котельная пос. Мошково.
    Выполнен технический анализ угля.
  • Иркутская ТЭЦ-9, Новосибирская ТЭЦ-4, Ново-Иркутская ТЭЦ, Усть-Илимская ТЭЦ, Рубцовская ТЭЦ, котельная г. Усть-Кут.
    Выполнен технический и элементный состав угля и химический состав золы.

2004 г.

  • МУП "Энергия" г. Новосибирск, котельная пос. Мошково, МУП "Теплосеть" г. Черепаново, котельная г. Белово. Котельные - около 30 шт.
    Выполнен технический анализ угля.
  • Усть-Илимская ТЭЦ, Бийская ТЭЦ-1, Иркутская ТЭЦ-16, Иркутская ТЭЦ-6, Иркутская ТЭЦ-10, Иркутская ТЭЦ-1, Новосибирская ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 Улан-Удэ, Ново-Иркутская ТЭЦ, Джезказганская ТЭЦ, ТЭС "Джерада", Марокко, ООО ПСХ "Энергия" г. Бердск.
    Выполнен технический и элементный состав угля и химический состав золы.

2005 г.

  • УП ЖКХ п. Горный, ГУП ЖКХ р.п. Маслянино, котельная №2 г. Бердск, Новосибирская топливная корпорация, Сибирская угольная компания, ООО ПСХ "Энергия" г. Бердск, молочный завод "Новосибирский".
    Выполнен технический анализ угля.
  • ЗАО "Котэс". Выполнен технический и элементный состав угля и химический состав золы.
  • Определение химического состава отложений на внутренних поверхностях нагрева котла и удельной загрязненности труб котлов типа БКЗ-320-140-Ф-2 ст.№13 и котла типа ТПЕ-430-140 ст.№15 АО "AES УКТЭЦ" г. Усть-Каменогорск, республика Казахстан, работающих на "хеламинном" ВХР.

2006 г.

  • Определение химического состава отложений на внутренних поверхностях нагрева котла типа БКЗ-160 ТЭС Фриа, в Гвинее.
  • Выполнен технический анализ угля - более 30 объектов.
  • Выполнен технический и элементный состав угля для Красноярской ГРЭС-2.